首钢通钢“双轮”驱动,行稳致远
2018-08-13 16:39:30
在不断升级工艺技术,持续提高产品质量的征程中,首钢通钢人从未曾停下奋进的步伐,而这正是通钢“长白山”品牌屹立不倒的根本所在……
今年以来,面对纷繁复杂的钢铁市场形势,首钢通钢公司上下众志成城、拼搏进取,将推动技术进步、提升产品质量作为拉动利润增长的重要抓手,按照市场需求,全力开发新产品,提升产品质量,“双轮”驱动,促进多项经营指标均创下建厂以来的最好水平,为“走进新时代,建设新通钢”奠定了坚实基础。2018年上半年,首钢通钢公司推进产品比例比计划提高17.06%,产品增效比计划多完成2274万元;合金优化超计划411万元;普板以及2.0毫米以下普板薄规格比例比计划提高21.05%和5.61%;质量成本比计划降低178万元,一个个吸人眼球的数据,一项项令人欣喜的突破,见证了通钢人在技术质量工作方面取得的好成绩和迈出的新步子。
跑出研发“加速度”
新产品TG45钢热轧板卷以其硬度适中、更利于裁剪的特性,得到登山保护器、拉紧器加工制造厂商的青睐。
新近研发的Q195L拉丝材产品得到大连区域用户的认可。
30MnSi高线管桩产品通过三次优化,质量得到厂商肯定。
新产品直径18毫米月牙肋锚杆钢产品实现零投诉,客户提出增量需求。
首钢通钢人在产品换代升级的进程中,扎实推进,步履铿锵,一方面加深与高校、科研院所的技术交流与合作,加强引进技术的消化、吸收和再创新,形成了具有通钢特色的新产品研发平台。另一方面,在积极培训各类工程技术人员和技术管理人员的基础上,完善激励机制,吸引更多的技术人员和基层职工参与到新技术、新材料、新工艺的研发工作中,致使新生产品如雨后春笋般竞相涌现,快速打入市场,巩固企业发展根基,更如一股清流,以其独特的优势,推动企业行稳致远。
迎来提质“艳阳天”
以攻关促进提质增效,是首钢通钢公司今年以来为提升产品质量打出的一记“重拳”。首钢通钢公司上下围绕提升产品质量,减少产品缺陷,降低生产成本,积极开展各类质量攻关活动,不断改进生产工艺、解决技术难点,运用新的技术手段提高产品质量,提升顾客满意度,增强企业竞争力。值得一提的是,在产品质量攻关过程中,各单位通过全面引入定量化思维、数据化管理和标准化作业,使得问题抓得更准,攻关开展得更实,有力助推了提质增效工作的扎实开展。
铌微合金化钢筋推进攻关,在棒材生产线和辉轧生产线实现了直径12到直径22毫米规格钢筋铌替钒的批量生产,产品性能稳定,上半年实打实降低合金成本775.67万元。
焦炭提质攻关使得M40和CSR两项强度指标得到进一步优化,为高炉降低燃料比提供了有力保障。
降低转炉渣中全铁含量攻关,通过提高转炉终点碳、终点温度命中率,减少后拉补吹,促进了转炉渣中全铁含量的降低。
普板薄规格比例提升攻关,打通了以往的限制环节,普碳材2.75毫米及以下规格产品实现批量生产。
绘出攻关“路线图”
上半年的技术质量工作开展的风生水起,使“长白山”品牌得到越来越多厂商的认同,让企业加速释放活力,推动“通钢号”巨轮沿着正确的航向前行。面对依然严峻的钢铁市场形势,下半年的技术质量工作任重而道远,还有很多瓶颈等待破解,还有更多的增效点需要充分挖掘。首钢通钢公司明确了技术质量工作攻关“路线图”。
在技术创新方面,下大力、用真功,加紧开发500E抗震钢筋、Y45S20易切削钢等新品种,提高增效水平;缩小熔炼与成品成分偏差,稳定Q345D产品质量;增强钢水精炼效果,提升产品内在质量;推进铁包加废钢工艺技术研究,降低转炉铁耗;组织烧结矿、焦炭生产技术攻关,降低冶金石灰消耗。在质量管理方面,完善质量专业规制,细化管理权责,优化管控体系,做好工艺纪律检查;加大进厂原燃料的取样、化验管理力度,抓好产品生产的过程管控,严把出厂产品实物质量和包装质量。

